川庆页岩气近年累产已超120亿立方米
近日,川庆威远页岩气风险作业区年产页岩气达23亿立方米,连续六年实现稳产20亿立方米以上。
2024年,威远页岩气区块新井投产37口,其中33口位于威远东区,相比于传统建产区,该区储层减薄、埋深增大,产量效果不佳,产量目标实现挑战重重。针对此区应力条件复杂、建井成本提高、单井效果不及核心建产区等问题,川庆页岩气项目经理部双向发力,创立了“长水平段+高靶体钻遇率+多簇强改造”的东区地质工程一体化培育模式,同区域新井单井EUR优于早期实施的平台。
同时,划分立体开发有利区带,对威204H47平台4口井进行立体开发试验,使用错层靶体设计的方式部署平台,保证Ⅰ类储层钻遇率90%以上,大胆启用18方/分钟大排量压裂试验,并坚持“长段多簇+暂堵”的压裂工艺,成效显著,预测EUR0.94亿立方米。
此外,从减少气井压力损失、提高气井稳产能力等关键方面精细优化排采制度,匠心打造出一套“降出砂、控压降、平衡气水”的适度控压排采模式,成功将新井日压降控制在0.5兆帕以内,峰值产量达配产值,井均EUR提升12%。通过“返排实时诊断+精细排采管理+一井一策”组合拳,解决新井返排动态变化复杂、地层流体流动状态不确定性等棘手问题,改善单井生产效果。37口新井产量达到5.46亿立方米。
在老井稳产方面,威远页岩气区块老井占比高达89%,已逐渐进入低压低产阶段。该部从“一井一策”、井筒解堵、科研攻关入手,依据生产方式,把气井划分成水淹井、井筒异常井等类别实施针对性管理,制定涵盖主动间开复压、电驱循环气举等31项气井分类应对措施。为每口老井量身定制挖潜方案,坚持每日深入分析、每周系统小结、定期召开动态分析会,构建“全时段跟踪、全覆盖落实、全方位总结”的生产闭环管理体系,气井动态分析率达100%。
同时,聚焦井筒节流、堵塞问题日益加剧现象,采取“段塞加注+气举补压+焖井扩散+气举返排”的复合解堵方式,全年成功解堵90井次以上,平均单次日增产0.9万立方米,措施有效率超85%。针对页岩气“一口水淹死一口井”顽疾,该部引入内置传感器井下柱塞机器人,实现不关井自动升降排液,目前已实施6井次,日均单井增产超预期。通过重拳出击老井挖潜,老井综合递减率降至26%,创近三年新低,递减程度低于相邻其他单位、区块,老井产量达到17.54亿立方米。
管理创效方面也是“多点开花”。该部立足管理手段革新、管理责任压实、管理成效提升,打造了质量监督专班、老井挖潜专班、地质工程一体化现场支撑专班等创新精益管理模式,各专班优势尽显。在质量专班的监督指导下,威远区块2024年完成井筒质量验证37井次,井身质量、固井质量合格率均达到100%,首次获得井筒质量双百分。
地质工程一体化现场支撑专班持续关注“压前设计、压中调控、压后效果”等现场核心问题,聚焦地质建模迭代、压裂参数优化精研拓展、实施质量评估严控、套变压窜难题攻关、新工艺试验评价,达到充分动用资源储备、提升改造储层效果和井下复杂风险可控的目标。
该专班自成立六个月以来,已高效完成3个平台12口井294段的现场压裂支撑重任,套变率下降24个百分点,平台开发效果超方案预期。
此外,该部巧用CNG压缩机“小换大”策略、精细管理运输链路等连环妙招,圆满完成CNG回收回注工程,成功回收回注4711万立方米,为年度产量目标达成注入强劲动能。
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